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磁力耦合器在輥壓機傳動(dòng)系統中的應用

更新時(shí)間:2020-12-23      點(diǎn)擊次數:2038
  為了保護水泥機械設備,在設備傳動(dòng)系統中經(jīng)常設置液力耦合器實(shí)現柔性啟動(dòng),減少啟動(dòng)設備時(shí)的沖擊。但實(shí)際運行中,液力耦合器存在容易漏油等問(wèn)題。由于磁力傳動(dòng)是目前實(shí)現安全可靠與節能降耗雙重指標的一項新興技術(shù)與理想的綠色產(chǎn)品。因此,常山南方水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)常山南方)在輥壓機傳動(dòng)中采用了磁力耦合器這種新型柔性保護裝置,運行效果很好。
 
  1問(wèn)題的提出
 
  常山南方Φ4.2m×11.5m水泥磨配套RP120-80輥壓機(洛陽(yáng)中信重工生產(chǎn)),輥壓機的兩臺減速機型號:GZLP950C,速比7.2,輸入轉速1485r/min,輸入扭矩23612N·m,兩臺電動(dòng)機型號:YKK450-2-4(4極),功率500kW,電壓10000V。在每臺減速機輸入軸上安裝一只型號為HC66-15的液力耦合器,作為柔性啟動(dòng)裝置。自2005年10月生產(chǎn)以來(lái),由于輥壓機運行振動(dòng)較大,液力耦合器故障頻發(fā)。我們多方查找原因,分析認為是因為安裝在減速機高速軸上的液力耦合器加上油液的質(zhì)量超過(guò)200kg,給減速機高速軸附加了一個(gè)彎矩,對高速軸軸承運行造成一定影響,使減速機高速軸故障頻發(fā)并且漏油;同時(shí)系統超負荷后,液力耦合器易熔塞合金熔化,油液噴出,導致系統停機,不僅對環(huán)境造成污染,油液浪費,而且每次處理時(shí)間要在2h以上,造成輥壓機與磨機聯(lián)動(dòng)率低,制約了水泥磨正常生產(chǎn)。
 
  常山南方也曾參照其他廠(chǎng)家生產(chǎn)的輥壓機傳動(dòng)系統配置(配置電動(dòng)機為6極,轉速1000r/min),取消了輥壓機液力耦合器,但開(kāi)機運行后,對減速機和電動(dòng)機沖擊太大,造成減速機高速級殼體碎裂的惡性設備事故,被迫重新安裝液力耦合器。
 
  2磁力耦合器的結構及原理
 
  2.1結構原理
 
  磁力耦合器由磁轉盤(pán)和轉體籠(感應籠)這兩個(gè)無(wú)物理接觸的獨立部件構成,它們間的相對運動(dòng)會(huì )在轉體籠中產(chǎn)生渦流,在渦流產(chǎn)生的磁場(chǎng)中,兩個(gè)部件相互吸引,從而傳遞力矩。兩個(gè)部件間靠磁力進(jìn)行柔性連接,無(wú)接觸,也就無(wú)磨損。磁力耦合器通過(guò)調節磁轉盤(pán)和轉體籠的間隙來(lái)實(shí)現軸扭矩的變化,間隙越小,兩個(gè)部件間的磁力越強。磁力耦合器結構,間隙調整示意。
 
  2.2控制原理
 
  磁力耦合器運行以磁力作為傳遞力,不存在接觸,屬于柔性連接。為使磁力耦合器真正能起到過(guò)載保護作用,在運行中根據需要調整磁力盤(pán)間隙,使之達到所需電流時(shí)自動(dòng)脫離。
 
  1)靜態(tài)間隙調整
 
  靜態(tài)間隙調整是指在安裝或裝配磁力耦合器過(guò)程中,通過(guò)在間隙支撐板間增減墊片,設定磁轉盤(pán)和轉體籠之間的間隙,來(lái)設定磁力耦合器啟動(dòng)力矩和保護力矩。
 
  2)運行中磁轉盤(pán)間隙自動(dòng)調整
 
  兩個(gè)磁轉盤(pán)安裝在轉體軸上,可以沿軸向作一定的相對移動(dòng)。磁轉盤(pán)在圓周方向能傳遞的轉矩是在設定范圍內,當轉矩大于一定范圍后,由于滑差和感應磁場(chǎng)的變化,轉體在圓周方向傳遞的力將產(chǎn)生軸向斥力,把磁轉盤(pán)推向遠離轉體籠的方向,實(shí)現斷開(kāi)負載并保護設備的目的。
 
  2.3磁力耦合器的優(yōu)點(diǎn)
 
  1)傳遞效率高,可達98%以上,從而節約能源,減少浪費;
 
  2)維護工作量小,維護費用極低,使用壽命長(cháng);
 
  3)磁轉盤(pán)和轉體籠(感應籠)間隙的存在,容許輸入和輸出軸不對正,同時(shí)可以吸收振動(dòng);
 
  4)在負載堵轉或過(guò)載情況下,耦合器可以切斷負載輸出,從而保護電動(dòng)機和減速機;
 
  5)提高電動(dòng)機的啟動(dòng)能力,減少沖擊和振動(dòng);
 
  6)結構簡(jiǎn)單,適應各種惡劣環(huán)境,運行中對環(huán)境無(wú)污染,不產(chǎn)生諧波;
 
  7)體積小,安裝方便;
 
  8)過(guò)載保護后恢復時(shí)間短,縮短了故障停機時(shí)間。
 
  3技術(shù)方案1)由于輥壓機傳動(dòng)系統中設置有
 
  可伸縮式萬(wàn)向節,因此安裝磁力耦合器時(shí),兩側必須為相對固定的基礎。通過(guò)現場(chǎng)測量,需在電動(dòng)機旁澆灌混凝土地基礎,在基礎上設置軸承座,將磁力耦合器安裝于軸承座與電動(dòng)機之間,軸承座再通過(guò)可伸縮式萬(wàn)向節與減速機相連,從而實(shí)現輥壓機的傳動(dòng)?;A可在生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行施工及保養,*不會(huì )影響生產(chǎn)。
 
  2)原液力耦合器是直接安裝在輥壓機高速軸上,擠壓輥帶動(dòng)減速機頻繁移動(dòng),液力耦合器也隨之一起運動(dòng),這樣容易造成傳動(dòng)系統的振動(dòng)?,F在方案是把磁力耦合器安裝電動(dòng)機軸上,從動(dòng)端安裝在專(zhuān)門(mén)制作的支撐裝置上,該支撐裝置放在新增混凝土基礎上,大部分重量直接由支撐負擔,所示,萬(wàn)向節與減速機及支撐端相連,磁力耦合器運行中不會(huì )移動(dòng),大大減小了傳動(dòng)系統的振動(dòng)。
 
  3)為使保養主電動(dòng)機時(shí)拆裝磁力耦合器方便、快捷,磁力耦合器與電動(dòng)機間、磁力耦合器與減速機或軸承座間設計為脹套連接,檢修電動(dòng)機時(shí),只要把脹套擰松,輕輕退下即可把磁力耦合器與電動(dòng)機分離。
 
  4實(shí)際應用效果
 
  1)改造前,輥壓機進(jìn)異物時(shí),液力耦合器是通過(guò)易熔塞爆來(lái)實(shí)現過(guò)載保護,事后,需更換易熔塞,重新加油后才能恢復生產(chǎn),處理故障時(shí)間約2h。2014年1月改造后,當過(guò)載時(shí),磁力耦合器的磁轉盤(pán)將在軸向產(chǎn)生大的相對移動(dòng),從而自動(dòng)切斷負載,實(shí)現保護電動(dòng)機和減速機的功能。保護動(dòng)作后,只需停機后再開(kāi)機便可恢復生產(chǎn),每次僅需5min,大大縮短了輥壓機故停機時(shí)間。
 
  2)解決了以往輥壓機過(guò)載時(shí)液力耦合器易熔塞爆、漏油等故障,減少油品使用和對環(huán)境的污染。
 
  3)在使用液力耦合器時(shí),減振效果有限,傳遞力矩過(guò)高時(shí),負載的波動(dòng)容易造成易熔塞爆的故障,為了減少故障,控制輥壓機運行電流僅為額定電流70%(約25A),輥壓機做功明顯降低,磨機產(chǎn)能得不到很好的發(fā)揮;改造后,磁力耦合器由于無(wú)接觸,具有更好的減振、吸收負載波動(dòng)的性能,輥壓機運行電流可調整到35A,可有效地提高磨機臺時(shí)產(chǎn)量。
 
  4)改造前減速機高速軸處測振達20~30mm/s。改造后減速機高速軸振動(dòng)在8~10mm/s,有效減輕了設備振動(dòng)。改造前每年需送廠(chǎng)家大修一次,改造后減速機運行平穩,*。
 
  5改造效益分析
 
  1)可節約油品,年節約費用約2萬(wàn)元;
 
  2)減少了維修時(shí)間,避免停產(chǎn)造成的損失,每次更換易熔塞約停機2h,改造后年增效益8.4萬(wàn)元;
 
  3)設備運行振動(dòng)減小,設備安全隱患消除,年節約減速機維修及液力耦合器新購費用約40萬(wàn)元;
 
  4)2013年兩臺輥壓機減速機因振動(dòng)損壞停機時(shí)間約138h,改造后設備運轉率提高,年增效益38.76萬(wàn)元。
 
  5)輥壓機與磨機聯(lián)動(dòng)率達99%以上,輥壓機振動(dòng)下降明顯,有效保護設備;同時(shí)磁力耦合器脫離后,恢復時(shí)間短,可穩步提升設備可靠性。
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